本部交验12台主机
中国船舶中船发动机青岛制造事业部总装车间一季度共交验12台主机,其中包含4台双燃料主机,共计33万马力,更是在3月10日成功创造了本部一天发运三台主机的新记录。
总装车间深入践行“客户为本、价值共享”的客户理念,在全力完成生产任务的同时,紧密围绕客户需求开展各项管理提升工作,进一步提升交机质量,收获了船东船厂的一致好评。一是通过改善交验环境,保持集控室卫生清洁,做好客户厂区接待、沟通,提供专业、热情的服务,让客户舒心;二是针对客户提出的整改,及时响应、立整立改,让客户放心;三是车间领导带队检查重点督办项目,PDCA整改项较以往减少2/3,交验质量得到大幅提高,让客户安心。
此外,总装车间技术科、综合管理科等科室加大现场服务支持力度,急现场之所急,想现场之所想,立足一线,改善提高。一是做好物料追踪,实时调整生产任务安排,将物资到货时间影响降到最低;二是做足提前准备工作,完善生产物料按需配送服务,提高现场有效作业时间;三是提高现场技术质量问题解决的主动性,锚定后续主机重复性问题多措并举、狠抓整改;四是积极探索台位管理新模式,对现场区域功能重新梳理划分,统一台位规划;五是全面排查整改安全隐患,提升本质安全。扬优成势开新局,众志成城再登高,总装车间一季度最后一周顺利交验两台主机,另有1台主机达到交验条件,成功实现一季度开门红。
宜柴公司交验14台主机
3月31日,宜柴公司顺利完成CSB726 6S40ME-B9.5机的台架试验。至此,一季度累计交验14台主机,发运15台,应用产业及多种经营项目稳步推进,总产值较去年同期呈现大幅增长。
面对生产任务繁重、生产节点紧凑的严峻形势,宜柴公司各单位迅速采取措施,严格落实“重策划,强计划,保交付”的工作思路,一是做好生产策划输出,更高效地把控生产进度和质量,合理编排生产计划,加强生产过程中的风险管控及预警;二是不断优化工作程序,最大程度挖掘生产潜能,提高工作效率;三是做好生产信息实时推送,组织采购管理部与总装制造部每日碰头会,确保信息传递快速准确;四是加大监督考核力度,强化对生产计划的刚性管控和量化考核,推动生产效率持续提升。
接下来,宜柴公司将继续压紧压实安全生产责任,鼓足干劲,开足马力,为实现半年目标而努力奋斗。
大柴公司完成14台主机
3月的最后一天,随着9X92B#13和6S60ME-C#125主机交验完成,大柴公司总装制造部顺利完成一季度14台主机生产任务,助力公司实现2023年首季生产开门红。
进入2023年以来,在到货周期长、生产节点紧张的情况下,总装制造部众志成城、攻坚克难,一是深入推进全员绩效综合积分评价,实现多劳多得,努力激发全员主观能动性;二是编制合理的日生产计划、吊运计划和转运计划,努力提升生产计划日完成率,提升生产效率;三是强化实施全新集成模组化两段式装配方案,将原有的机座、机架、缸体三大模块装配方式改为机座、机架和缸体的两段式装配,通过高集成化的模组施工方案,大大缩短了主机试验台装配周期;四是全面深化预装集成模组化施工方案,对原总装一区预装场地进行了全新的九大功能区域规划,有效提升了地面预装施工能力和施工效率;五是积极推行高级技能人才激励计划,激发高级技能人才的主观能动性,激励提高职工整体职业素养。
按计划,一季度最后两台主机的建造均由总装三班完成,但受发机延误和曲轴到货晚等因素影响,9X92-B#13主机的装配周期只有22天,6S60ME-C#125主机在曲轴到货后的装配周期也仅有14天。过去同型号主机最快施工记录分别是27天和23天,且由两个班组分别施工。面对顺利完成生产计划的难关,总装三班班长、技能大师董仕伟展现出工匠的担当和创新精神。在9X92-B#13主机装配过程中,他设计了贯穿螺栓吊装工具,使贯穿螺栓从常规的单根安装升级到双根安装,提升施工效率50%以上;在6S60ME-C#125主机装配过程中,他配合工艺人员,研制了MAN主机ECP大板装配工装,有效减少了施工工序,提升装配效率30%以上。最终,他带领班组成员如期完成了这两台主机的生产任务并顺利交验。
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